统计显示,自2002年以来,金威先后进行了中水回用、洗瓶机废碱液及冲洗水回收、污水处理好氧曝气自控改造、空压变频改造等几十个节能降耗项目,投资额超过1000万元。仅空压机变频一项,每年就节约用电30万千瓦时。
高投入并非拍脑袋。金威的很多节能降耗项目上马,都要多次实验,长期测试,过五关斩六将,才推广应用。
这样的例子其实不胜枚举。
金威一厂酿造车间糖化热能回收利用装置引自德国,当初德国人设计的标准是:循环水进口温度超过78℃时,程序自动切换至使用自来水冷却,这就造成每天有多达210吨左右的热水被白白排放到下水道。
对于浪费,金威人很痛心,就提出能不能改一下德国人的标准。为了避免因为更改工艺而影响原设备的安全性,金威人一度一度地调高温度测试。结果,两个月下来,温度提高到84℃左右时,设备也没出现什么问题。
监测显示,水温提高后,糖化过程中产生的热能被大部分回收,自来水用量从原来的每锅35吨下降到8吨。现在,金威一厂酿造车间每天回收60吨左右的84℃热水,全部供包装工序使用。同时,循环水温被提高了,使煮沸前麦汁预热温度由原88℃提高到95℃左右,蒸汽消耗因此下降了10%左右。
由于采取措施,仅2002年,金威一厂酿造车间总蒸汽消耗就下降了23%左右,按每吨蒸汽230元,年计划16.3万吨产量计,同比全年少用近8000吨蒸汽,节约180万元左右,同时酿造水耗下降19%,同比全年节水10万吨左右,节约22万元左右,这还未计算节省下来的污水处理费。
废物资源化,资源循环化,不仅仅是金威生产部门的责任,也是其他部门的职责,而且很多变废为宝的“绝招”都是精细管理的结果。
比如装啤酒的塑料箱耗费。以前,由于制度不健全,金威的塑料箱都是有去无回。后来,由于实行押金制度,经销商回收积极性调动起来了,塑料箱循环利用期长达5年。这几年,金威为此少买了几百万个塑料箱。
积存下来的塑料箱不仅仅在深圳地区使用,还转往金威其他工厂继续使用。像金威东莞厂,年产能15万吨,新购塑料箱要600万个,需耗资1.2亿多元。但现在,从深圳调过去旧箱使用,仅此一项就可节省4800多万元。
在金威,每个员工都在寻找每一个能够降低成本的机会:
以前,啤酒瓶回收后,商标被清除下来,白白扔掉,现在则回收卖给收购站;以前,印有兑奖的瓶盖回收后,先付钱焚烧再填埋处理,现在,公司专门从山西一家工厂订做了一台压盖机,将其压
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